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失控炸机。AVATA还是不太行啊,看来还是得上自组

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正常飞行转向后突然失控炸机。售后数据分析后说高速前进时回转就容易出现这种现象,属于飞手操作问题。
我想说,这类动作不是穿越机非常常见的动作吗,这样都能失控,看来做稍微大点的动作还是用自组机吧。
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十三。  FPV System认证用户 1-16 17:39 2#
没撞到人就好
石榴姐  管理员 1-16 19:31 3#
楼主您好,很抱歉给您造成使用上的困扰。经核实,您的案例数据分析结果为飞手操作不当导致,事故架次飞行数据分析如下:
飞行时间:2024-01-13 18:14:30,飞行器处于manual模式;
上电后第532秒,距返航点25.3米,飞手右打偏航杆,向右打横滚杆,操控飞行器以11米每秒的水平速度高速转弯,导致姿态不稳掉落发生事故。

根据本次分析的结论,5米高度是对地高度,而对地高度靠TOF传感器来检测,由于手动挡姿态角较大,TOF无法及时检测到垂直正下方的距离,未触发刹车;此外,由于桨叶保护罩的结构影响,飞行器在飞行时会产生气动差,当飞行器横向移动时较难控制姿态容易导致姿态不稳,建议楼主尽量避免横向移动以保证平稳飞行,详情您可参考用户手册。

此外,查看案例设备正在进行测试,工程师也会确保设备的各项功能正常后才会发货,感谢您的理解与支持。
庸碌   1-16 20:34 4#
这应该是Avata触发了死亡掉头吧,可能是这样,不过没砸到人就是万幸的
南波湾  DJI Air 3S 畅飞套装认证用户 1-17 07:20 5#
楼主  Osmo Action 4认证用户 1-17 09:15 6#
庸碌1-16 20:34
这应该是Avata触发了死亡掉头吧,可能是这样,不过没砸到人就是万幸的
不是常见的死亡掉头。一般死亡掉头是切N档,我这个没有切N档。有人分析是结构设计导致高速转弯会气流紊乱,我这个是在高海拔飞行,也加剧了这个问题。
王牌吹瓶员   1-17 14:08 7#
不开手动挡会这样吗?
yesi  DJI Avata 2 畅飞套装认证用户 1-17 14:38 8#
飞的低,飞机应该没事
fenixtb  DJI Avata 2 畅飞套装认证用户 1-17 14:49 9#
我今天也遇到了,还发生了两次

果然前冲时高速侧向转180°就很容易会这样
而且飞控还不介入,不立刻拉起来就很容易炸
十三。  FPV System认证用户 1-17 14:50 10#
王牌吹瓶员1-17 14:08
不开手动挡会这样吗?
不会,n和s不灵活,不能产生大幅度的极速掉头和翻滚动作。
十三。  FPV System认证用户 1-17 14:54 11#
fenixtbDJI Avata 探索套装1-17 14:49
我今天也遇到了,还发生了两次

果然前冲时高速侧向转180°就很容易会这样
而且飞控还不介入,不立刻拉起来就很容易炸
机子本身是为了安全设计的这样,但是飞手动挡却适得其反了,大疆不会改的,只能自己去适应,这个完全可以通过打杆去避免它。
虚拟飞行中赛道的轨迹都有这种急转的操纵,到实际应用反而炸鸡,折算3600秒×11米/秒=39600米/小时,40公里时速不能急转这个操作还是很难理解。
楼主  Osmo Action 4认证用户 1-17 23:33 13#
djiuser_x2eOXm41-17 23:17
虚拟飞行中赛道的轨迹都有这种急转的操纵,到实际应用反而炸鸡,折算3600秒×11米/秒=39600米/小时,40公里时速不能急转这个操作还是很难理解。
我这个也不算多急吧。当天失控好几次,所以这次特别注意没有急转,以至于主体都没对上
楼主  Osmo Action 4认证用户 1-18 10:50 14#
石榴姐超级版主1-16 19:31
楼主您好,很抱歉给您造成使用上的困扰。经核实,您的案例数据分析结果为飞手操作不当导致,事故架次飞行数据分析如下:
飞行时间:2024-01-13 18:14:30,飞行器处于manual模式;
上电后第532秒,距返航点25.3米,飞手右打偏航杆,向右打横滚杆,操控飞行器以11米每秒的水平速度高速转弯,导致姿态不稳掉落发生事故。

根据本次分析的结论,5米高度是对地高度,而对地高度靠TOF传感器来检测,由于手动挡姿态角较大,TOF无法及时检测到垂直正下方的距离,未触发刹车;此外,由于桨叶保护罩的结构影响,飞行器在飞行时会产生气动差,当飞行器横向移动时较难控制姿态容易导致姿态不稳,建议楼主尽量避免横向移动以保证平稳飞行,详情您可参考用户手册。

此外,查看案例设备正在进行测试,工程师也会确保设备的各项功能正常后才会发货,感谢您的理解与支持。
视频都能看出当时转弯速率并不高,对于三寸机40km/H也不能算是高速吧?毕竟mini都不止这个速度。AVATA不能保证在这样的情况下正常转弯?
石榴姐  管理员 1-18 22:48 15#
尹木Osmo Action 41-18 10:50
视频都能看出当时转弯速率并不高,对于三寸机40km/H也不能算是高速吧?毕竟mini都不止这个速度。AVATA不能保证在这样的情况下正常转弯?
您好,转弯速度的确较快,TOF检测的距离从下图标示处就大于5米了,5米高度是对地高度,而对地高度靠TOF传感器来检测,由于手动挡姿态角较大,TOF无法及时检测到垂直正下方的距离,未触发刹车哦,期待您的理解与支持。
楼主  Osmo Action 4认证用户 1-21 15:50 16#
石榴姐超级版主1-18 22:48
您好,转弯速度的确较快,TOF检测的距离从下图标示处就大于5米了,5米高度是对地高度,而对地高度靠TOF传感器来检测,由于手动挡姿态角较大,TOF无法及时检测到垂直正下方的距离,未触发刹车哦,期待您的理解与支持。
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不是刹车的问题,M档也不需要它自动刹车。我想说的是正常操作下失控翻滚的问题。失控发生前的转向速率并不高,远低于穿越机花飞需要的转向速率。如果是因为转向引发失控,那不太让人信服吧?而且我从头到尾翻了一遍说明书,并没有说明这种情况会引发失控。
石榴姐超级版主1-18 22:48
您好,转弯速度的确较快,TOF检测的距离从下图标示处就大于5米了,5米高度是对地高度,而对地高度靠TOF传感器来检测,由于手动挡姿态角较大,TOF无法及时检测到垂直正下方的距离,未触发刹车哦,期待您的理解与支持。
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AVATA自面市以来,M档失控的案例不少,除了人为操纵的问题,飞控介入矫正姿态导致的炸鸡也不在少数。本着解决问题的思路,官方是否有升级固件的改善措施呢?或是增加关闭姿态介入?
另外这个虚拟飞行不支持二代体感控,也没有后续的解决方案吗?
一边销售在各个电商狠推AVATA,一边却不给任何升级,出了问题还在各种推卸(怎么跟新能源车一个路数,嘿嘿)。
买AIR3和MINI4这些新品的是用户,买别的也是用户,希望售后不要只拿数据说话,尽快拿出改善方案来解决问题。
石榴姐超级版主1-18 22:48
您好,转弯速度的确较快,TOF检测的距离从下图标示处就大于5米了,5米高度是对地高度,而对地高度靠TOF传感器来检测,由于手动挡姿态角较大,TOF无法及时检测到垂直正下方的距离,未触发刹车哦,期待您的理解与支持。
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抱歉,关于我上一条回复中的“”关闭姿态模式”的叙述不正确,请忽略
楼主  Osmo Action 4认证用户 1-22 17:27 19#
djiuser_x2eOXm41-22 12:38
AVATA自面市以来,M档失控的案例不少,除了人为操纵的问题,飞控介入矫正姿态导致的炸鸡也不在少数。本着解决问题的思路,官方是否有升级固件的改善措施呢?或是增加关闭姿态介入?
另外这个虚拟飞行不支持二代体感控,也没有后续的解决方案吗?
一边销售在各个电商狠推AVATA,一边却不给任何升级,出了问题还在各种推卸(怎么跟新能源车一个路数,嘿嘿)。
买AIR3和MINI4这些新品的是用户,买别的也是用户,希望售后不要只拿数据说话,尽快拿出改善方案来解决问题。
有可能不是飞控介入,而是飞机外形设计导致某些状态螺旋桨会失去动力。这样的话靠固件是没法解决的
石榴姐  管理员 1-22 18:55 20#
尹木Osmo Action 41-21 15:50
不是刹车的问题,M档也不需要它自动刹车。我想说的是正常操作下失控翻滚的问题。失控发生前的转向速率并不高,远低于穿越机花飞需要的转向速率。如果是因为转向引发失控,那不太让人信服吧?而且我从头到尾翻了一遍说明书,并没有说明这种情况会引发失控。
您好,关于您的情况,这边已进行记录,后续工作人员会与您联系并进一步沟通,请保持手机通讯畅通。
石榴姐  管理员 1-23 16:53 21#
djiuser_x2eOXm41-22 12:38
AVATA自面市以来,M档失控的案例不少,除了人为操纵的问题,飞控介入矫正姿态导致的炸鸡也不在少数。本着解决问题的思路,官方是否有升级固件的改善措施呢?或是增加关闭姿态介入?
另外这个虚拟飞行不支持二代体感控,也没有后续的解决方案吗?
一边销售在各个电商狠推AVATA,一边却不给任何升级,出了问题还在各种推卸(怎么跟新能源车一个路数,嘿嘿)。
买AIR3和MINI4这些新品的是用户,买别的也是用户,希望售后不要只拿数据说话,尽快拿出改善方案来解决问题。
您好,固件(V01.02.0000)新增飞行器在手动挡下高速转弯时,若离地高度大于5 m,飞行器会检测姿态异常并主动刹车,从而减少该类事故发生,此外,您可使用DJI Avata 电池加固卡扣,该卡扣不仅可以有效防止电池松脱导致,并且可以提升飞行稳定性。关于您提到的问题,这边也已登记并反馈至相关部门,后续我们也会根据广大用户的意见对产品或服务进行优化及完善。感谢您的支持与理解。
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