大疆社区
大疆社区
djiuser_EnoVEruc7Wiy
已累计飞行 0 米
0
0
45
0

45 条评论

最新
最早
大疆社区
快来评论吧
大疆社区

已累计飞行 867188 米

回复 djiuser_EnoVEru :显示轨迹始终因打杆而变化,不知道你是咋看的?

2022-6-19

大疆社区

已累计飞行 867188 米

回复 djiuser_EnoVEru :楼主说的“实际”与飞行数据不相符怎么证明呢?这个问题有点严重了,还是上飞行记录吧。

2022-6-19

大疆社区

已累计飞行 0 米

回复 lhhg90 :5米高上升途中失控,随后的打杆没起作用,因为失控状态。探讨一下而已没别的意思,谢谢参与。

2022-6-19

大疆社区

已累计飞行 0 米

回复 真腊主 :截图和录屏显示,失控偏航后直行下滑,打杆无效,满杆也没影响漂移轨迹。并不是螺旋下降。5米高远的距离范围,3秒的过程,一秒的打杆……谢谢探讨。 下图是录屏截图,可以显示轨迹没有因打杆而变化。

2022-6-19

大疆社区

已累计飞行 0 米

回复 与或非禾 :数据记录是这样的,但实际是上升途中失控偏航,然后打杆无效。谢谢探讨。

2022-6-19

大疆社区

已累计飞行 2652759 米

回复 djiuser_EnoVEru :会不会是前期失控,你打杆补救,失控恢复,打杆马上响应,此时你是满杆,无人机迅速往错误的方向飞行,你停止打杆后因为惯性还是碰上了,

2022-6-19

大疆社区

已累计飞行 867188 米

回复 djiuser_EnoVEru :你的紧急挽救就是螺旋着往下冲?飞手不冷静的操控是大部分炸鸡的重要原因。

2022-6-19

大疆社区

已累计飞行 568837 米

回复 djiuser_EnoVEru :可是看飞行记录曲线,失控是在打杆之后的,而不是先失控后打杆。 我觉得这才是大疆认为是你人为操作问题的原因。

2022-6-19

大疆社区

已累计飞行 0 米

回复 真腊主 :满杆是失控后的紧急挽救,大致是按飞行轨迹反方向操作,没起作用。4年飞手,半秒钟反应时间

2022-6-19

大疆社区

已累计飞行 5388915 米

是不是顶部有障碍物什么的被御3检测到了,然后触发了避障绕行

2022-6-19

查看更多评论

关于作者

已累计飞行 0 米

认证设备

暂无关联认证的设备